三秦都市報—三秦網訊(通訊員 董曉芬)9月份,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠(以下簡稱“軋鋼廠”)以“質量月”活動為契機,利用各項停機時間窗口,聚焦設備的優化與精度提升專項工作,通過升級套餐標準,為產品質量提升做好堅實的后勤保障。
設備“調理師” 化解難題保聲譽
作為軋鋼廠生產的終端工序,鋼材打包是連接產品與客戶的紐帶,如何提高打包質量?如何降低設備事故率,減少備件材料使用量?成為軋鋼廠設備“調理師”重點攻關項目。前期,由于收集設備未升級更新的原因,易出現鋼材散卷等問題。本著“客戶至上、質量第一”的原則,軋鋼廠設備科組織技術人員抽絲剝繭對卷散問題深入分析研究,結合現場,發現原設計卸卷架是呈長7.5m,寬30cm的V字形,但行車磁盤在吸卷過程中因其特殊形狀,在吊運鋼卷的過程中便會出現產品表面磨損與散卷的情況。
針對此項問題,軋鋼廠設立以設備科領銜的項目組,經過考察與對標先進單位經驗方法,一方面,通過對高棒線卸卷架進行加固和改造,使之載荷能力再增加;另一方面,對高線卸卷架加裝一組長7.5m外徑70cm的圓鋼,使卸卷架的接觸面由原來V形改為平面,經改造實驗觀察,此舉有效避免了行車吊運磨損、鋼卷散包退庫等一系列問題,也贏得了客戶的信賴。
設備“突擊手” 擊退障礙創高效
一直以來,在軋鋼生產中,高棒線自動打包機升降平臺,由于原設計送線機構液壓馬達軸與輪轂配合連接結構不合理,加上設備經常處于高溫環境中,極易造成運行中馬達與輪轂配合間隙大,從而導致送線過程中阻力增加且無法將打包線壓到理想狀態,卡線機率高、輪轂固定螺栓斷成為制約打包效率的難題。
為全力達到提產增效的目標,軋鋼廠設備管理人員在深入探討后,決定把平臺升降信號改到二號壓盤伸縮缸處,并把原有帶齒的馬達和輪轂改為鍵槽配合,使液壓馬達與輪轂使用壽命延長,減少了人工維護量。在8月份,高線三臺設備先后經過調整改造上線使用,運行效果良好。此項小改造,不僅降低了事故率,且三臺設備可同比降低備件費用0.23元/噸。
設備“小計小改”以用戶滿意為標準
在軋鋼廠高線生產現場,收集區域單雙線打包機使用的是6.5mm舊制打包絲,但因為此種材質較細、較軟,扭結處離開打包機擠壓后會自動脫開,后期高線車間為破解這一問題,采用雙道打包思路。然而,雙道打包節奏慢、備件消耗量大、故障率高,又成為制約生產的新“三座大山”。
面對取舍兩難的尷尬境地,高線車間維修人員提出,把打包絲直徑增加,由原來6.5mm增加到8mm,并且聚焦攻關解決雙道打包的疑難雜癥。而經過對設備的改造、打包絲的增加,目前,高線車間兩條生產線的產量環比可增漲約600噸,備件月消耗量同比降低0.08元/噸。同時,在棒線車間推廣后,軋鋼廠四條生產線三臺設備全年同比可節省0.36元/噸。產品的質量是一個企業的生命,而客戶的認同是對制造企業最大的褒獎。
在設備功能精度提升專項工作上,未來,軋鋼廠將馳而不息,以用戶滿意為唯一標準,以產線效率和效益提升為最終目標,不斷轉變觀念提高質量意識,持續提升設備保障能力。










